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南航大二生兩年手搓火箭成功發射,全靠業餘上網自學,稚暉君點贊

由 量子位 發表于 娛樂2021-12-03
簡介完成後,他先進行了發動機試車實驗:實驗中,他詳細記錄了主發動機試車資料:然後是推力向量控制系統:實際試車的現場是這樣的:火箭著陸反推減速發動機則用於控制著陸減速推力大小,以及火箭俯仰偏航的力矩:航電及飛控系統則採用捷聯慣性導航系統全球導

瑞典人如何吃鯡魚罐頭

博雯 發自 凹非寺

量子位 報道 | 公眾號 QbitAI

「3,2,1,點火!」

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南京航空航天大學的大二學生

劉上

站在一旁,注視著這枚自制的火箭緩緩升空。

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這是他發射的第一枚小型反推

垂直回收

火箭。

從原型圖,到火箭各個系統的模擬、演算法,都由這位00後利用業餘時間完成。

而這也是到目前為止,這位名叫Shang001的Up主自制的

第二枚

火箭。

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新發布的這期影片就彷彿大佬誘捕器,立刻引來了剛剛做完機械臂的稚暉君:

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諸多同為本科生,但沉迷於板子燈的網友也湧現而出:

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那麼,這位年輕的開發者到底是如何在兩年內肝出一枚火箭的呢?

00後的自制火箭

先來看看這枚火箭的完整結構:

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拆開來看的三維建模的零部件長這樣:

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火箭的

主發動機

採用CF-20-44,其最大推力偏向角15°,能夠全向擺動,不控制時無推力損失:

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劉上採用C型截面裝藥,並對發動機內部的彈道以及推理曲線都進行了模擬。

完成後,他先進行了發動機試車實驗:

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實驗中,他詳細記錄了主發動機試車資料:

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然後是

推力向量控制系統

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實際試車的現場是這樣的:

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火箭著陸反推減速發動機

則用於控制著陸減速推力大小,以及火箭俯仰/偏航的力矩:

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航電及飛控系統

則採用捷聯慣性導航系統/全球導航衛星系統組合導航演算法:

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再安裝上

著陸緩衝支腿

(此處還有網友吐槽:這個陸腿簡直就是獵鷹九的青春版)

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現在,就可以趕往發射現場了!

成功發射,但回收出現問題

就如我們開頭所看到的那樣,點火之後,火箭成功升入了高空。

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但是由於控制演算法不成熟,反推回收系統工作異常,啟動了緊急備用降落傘。

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評論區很多人有提到:需要震動臺測試電控穩定穩定性、火箭質量太輕、沒有考慮到共振和高空風力等問題。

針對各種建議,劉上表示,他下一步打算繼續升級軟體演算法。

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在文章結尾,他表示:現已完成火箭修復翻新工作。

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他的下一次發射又在什麼時候?

讓我們拭目以待。

參考連結:

[1]https://www。bilibili。com/video/BV14h411J72v?p=1&share_medium=iphone&share_plat=ios&share_session_id=363000EF-61FF-43E3-8801-7125845775D1&share_source=WEIXIN&share_tag=s_i×tamp=1633833607&unique_k=iWD87d

— 完 —

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